Marlin 2 ‘bug :X axis and axis layer offset

主板:MKS GEN L 2.1MARLIN:bugfix-2.0.x场景:当主板使用独立步进驱动器和混合伺服驱动器(HBS57)Motherboard: MKS GEN L 2.1MARLIN: bugfix-2.0.xScenario: When the motherboard uses an independent stepper driver and a hybrid servo driver (HBS57) 阅读全部

3D打印机 打印对象始终倾斜

A专家:印刷品侧面的平缓倾斜可能是由于皮带轮在轴上滑动所致。您需要非常用力地拧紧螺钉,并使用永久性记号笔在皮带轮和轴上做一个记号,这样您就可以查看皮带轮是否打滑。检查所有皮带轮,包括电动机上的皮带轮。较大的换档可能是由于同一原因引起的,也可能是由于快速动作较大以及电机跳步导致的。这可能是由于轴上的摩擦太大所致。关闭机器电源后,尝试用手指按下轴上的两个滑块,手动移动磁头。头部应该相当容易地移动,并且在两个方向上的压力相同。如果一根轴很难移动,请寻找任何可能引起摩擦的东西,例如顶杆不水平且彼此成直角 阅读全部

3d 打印机一些奇葩的坑!并且找到解决办法

1:奇葩故障   打印机在打印的时候暂停一会 ,然后随机停顿几秒,然后在继续打印 : 这个停顿会导致料流出各种点,打印效果惨不忍睹解决办法: 1‘更换数据线  2主板问题 更换主板,我就是把这2个全部换掉解决的2:关于切片分层 如果你是0.4mm的喷嘴,那么切片的时候有几个选项很重要1’首层层高 ,0-0.4之间去调节,我默认的是0.2MM2   每层的层高 ,0.1-0.3都可以打,层高越高  打印越快,这个要调节喷嘴流量, 阅读全部

【原创】3D打印机调平血泪史 高手必看

1:曾经为天真的以为一台高级打印机,伺服足够了!结果被狠狠打脸,所谓3D打印 重在打印,本文总结一下几个部分PARTA 调平:错误方法:A4纸/塞尺A4纸钱调平4角非常麻烦,而且不足以量化标准,这是老师傅给你挖的坑,新人不要去踩,肯定中奖;塞尺一样不靠谱;黑科技调平方法:量具(百分表)精确调平Z轴方案调平步骤:1、加热平台到60度,让平台处于正常打印状态的温度;2、手动调整电机皮带,让Z轴上升与喷嘴相接触;3、安放百分表到X轴上面,让百分表处于5-10mm显示位置,记录值;4、Z轴下降1mm(百 阅读全部

【原创】关于3D打印调试中的一些总结:高手必看

前言:前段时间做了一台3D打印机练组装能力,动手能力,在调试的过程中,遇到了不少问题,特作如下总结,供小白少走弯路:问题1:堵料,可以这样说淘宝购买的散件的3D打印头都存在不同的问题,因为他们设计都是一样的,经常性会在挤出头下面--喉管里面堵料,这样的情况下你需要做如下更改:喉管堵料原因:中间有间隙导致料温度升起来以后软在里面导致堵料解决办法:小改即可如图:11111这样改造以后使用进程挤出以后,基本不存在堵料的情况,如果还堵 ,主要是你没有改好!问题2:飘移 很多时候比如你测试的情况 阅读全部

v2ray带伪装一键脚本

今天抽空完成了CentOS系统的v2ray带伪装一键安装脚本,代码已上传到 Github。本脚本能让您在服务端一键安装基于Nginx+websocket+tls的v2ray流量伪装和bbr加速模块,接下来就感受稳如狗的体验吧,再也不用担心ip被墙了!伪装的前提是需要一个域名(例如hijk.pw),并且域名的某个主机名(例如test.hijk.pw)正确解析到服务器的ip!如果你没有域名,请使用常规版的一键脚本:v2ray一键脚本注意:1. 如果服务器有在运行网站,请联系网站运维再执行脚 阅读全部

How to Convert STL to STEP

This guide shows you the basics of converting an STL file to a STEP file. STL files are a 3D mesh format mostly used by 3D printers, but in the world of engineering CAD and CAM, most software requires solid models. The most universal&n 阅读全部

GRBL 1.1的Arduino Uno R3的CNC设置

红色文字表示默认更改。功能默认HobbyCNC PRO设置细节步进脉冲,usec$ 0 = 10$ 0 = 5您希望步进驱动器能够可靠地识别出最短的脉冲。如果脉冲太长,则在以很高的进给和脉冲速率运行系统时可能会遇到麻烦,因为步进脉冲可能会开始相互重叠。步进闲置延迟(毫秒)$ 1 = 25$ 1 = 254延迟254ms(四分之一秒),然后再禁用步进电机。如果正确配置了HobbyCNC PRO板(启用了引脚1),则在执行完g代码后,电动机将被减半功率。通过更改R2、4或6的值,您可以进一步降低功率 阅读全部

怎样调试处理步进电机出现只响不转

步进电机在运行过程中出现“只响不转”的情况该怎样处理呢?这种情况下,电机不一定是坏了,山社步进电机工程师建议按照以下步骤进行电机的调试确定出现此种情况的原因。 一、检查线路,如果是第一次接线,一定要确认好电机的相位线,或者按照图纸接线,切记两相步进电机的A+A-和B+B-千万不能接错,如果接错可能造成电机堵转,严重的话电机烧毁。驱动器的接线图产品里会有说明书,如果丢失请一定联系客服人员要电子版说明;如果是正在使用的电机出现这个问题,先检查电机线路是否有破损和断开,如果断开,也会造成这种 阅读全部

grbl controller 安装在树莓派上

grbl controller 安装在树莓派上http://zapmaker.org/raspberry-pi/running-grbl-controller-on-raspberry-pi/按照方法测试成功。最好命令复制。不要自己输入 。sudo apt-get update (required for AlaMode)sudo apt-get install xrdpsudo apt-get install arduino (required for AlaMode)&n 阅读全部

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